近日,河北鋼鐵邯鋼煉鐵部維修車(chē)間鉗一工段,對400平方米燒結機上料系統的TW6振動(dòng)篩分過(guò)濾機彈簧進(jìn)行了改造,有效降低了事故發(fā)生率,并且使彈簧的使用壽命從1個(gè)月提高到1年以上,年可降低備件費用2.5萬(wàn)元。
TW6振動(dòng)篩分過(guò)濾機彈簧擔負著(zhù)向燒結機供料皮帶布料、送料的任務(wù)。振動(dòng)時(shí),主要靠篩體底座上面的14個(gè)彈簧來(lái)達到合理振幅。振動(dòng)篩分過(guò)濾機原設計安裝的彈簧選型偏小,振動(dòng)彈簧使用1個(gè)月后,彈性系數就大幅降低,混勻料進(jìn)入振動(dòng)篩分過(guò)濾機后,由于料重彈簧彈力不足使振動(dòng)篩分過(guò)濾機振動(dòng)不明顯,達不到篩分的效果,影響到燒結機配料。而且彈簧由于承重大簧體也面臨著(zhù)隨時(shí)斷裂的危險,一旦發(fā)生折斷事故,就要立即停車(chē)更換。該工段曾經(jīng)發(fā)生過(guò)幾次彈簧折斷的事故,嚴重影響了下一道工序的正常生產(chǎn),增加了故障停機時(shí)間,影響燒結機的作業(yè)率。
所以,振動(dòng)篩分過(guò)濾機彈簧一度成了該工段的一塊“心病”,特別是快到更換周期時(shí),每天需要重點(diǎn)監護多達十幾次。該工段下定決心解決這個(gè)難題,他們努力在花錢(qián)最少、效果最好、施工時(shí)間最短上尋找改造方案。通過(guò)計算振幅、彈簧壓下力、承載力等參數,最終決定在不改變原設計及安裝位置的情況下,在振動(dòng)篩分過(guò)濾機底部的四個(gè)角各加裝一個(gè)同型號的彈簧,將原來(lái)由14個(gè)彈簧承受的壓力均勻分解到18個(gè)彈簧上,有效減小單只彈簧的承壓,避免因承重過(guò)大造成折斷,提高了彈簧的使用壽命。該工段利用檢修機會(huì ),在振動(dòng)篩分過(guò)濾機底部及支撐底座的四角上各焊了一塊底板及彈簧卡槽,將4個(gè)彈簧安裝好,經(jīng)過(guò)現場(chǎng)振料試驗,振動(dòng)篩分過(guò)濾機振動(dòng)效果良好,彈簧受力穩定。改造后,TW6振動(dòng)篩分過(guò)濾機再也沒(méi)有發(fā)生因彈簧折斷造成的設備事故。據了解,改造后的彈簧使用周期可達一年以上,每年節約備件費用2.5萬(wàn)元。
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